LG 多級泵運行時有異響是什么原因?分享原因及解決辦法
LG多級泵運行時有異響是什么原因?
機械部件磨損是異響的主要源頭,需重點檢查轉動組件的配合間隙。葉輪與導葉套的徑向間隙若因磨損超過0.5mm(正常值0.1-0.3mm),高速旋轉的葉輪會與導葉套邊緣產生周期性摩擦,發出“咯吱咯吱”的金屬刮擦聲。這種情況多因介質含沙量過高或長期缺液運行導致,拆解泵體可見葉輪入口處有明顯劃痕,需更換磨損部件并調整間隙。軸承老化則表現為“嗡嗡”聲中夾雜高頻“嘶嘶”聲,用聽診器貼在軸承箱外壁可清晰分辨,此時軸承滾子或保持架已出現裂紋,需立即停機更換同型號軸承(建議選用SKF或NSK等品牌,壽命可達8000小時以上)。

LG多級泵
軸向力平衡失效會引發撞擊異響,與多級泵的結構特性密切相關。LG多級泵通過平衡盤與平衡環的配合抵消軸向力,若平衡盤磨損導致端面間隙超過0.3mm,或平衡水管路堵塞,軸向力無法有效平衡,葉輪會沿軸向竄動,與中段發生撞擊,產生“咚咚”的低頻撞擊聲。此時需測量平衡盤間隙,磨損嚴重時需重新研磨或更換;同時疏通平衡水管(內徑不小于10mm),確保回水量穩定。某小區供水系統曾因平衡水管堵塞,運行3個月后葉輪輪轂撞擊中段,導致泵體開裂,更換部件成本超過萬元。
流體擾動產生的異響常被忽視卻影響顯著。當吸入管路漏氣時,空氣進入泵腔形成氣液混合流,氣泡在高壓區破裂產生“噼啪”聲,同時伴隨流量波動。需檢查吸入法蘭密封面是否平整,墊片是否老化,必要時更換丁腈橡膠墊片并均勻擰緊螺栓(按對角順序,力矩30-40N?m)。若介質中含有纖維雜質,纏繞在葉輪軸上會導致葉輪失衡,產生“嗚嗚”的共振聲,此時需拆開泵體清理雜質,并在吸入管加裝80目過濾器。此外,多級泵的導葉流道若被水垢堵塞,會改變水流方向,引發湍流噪音,可采用檸檬酸溶液循環清洗(濃度5%-8%),清除內壁水垢。
安裝偏差引發的振動異響具有傳導性強的特點。LG多級泵的電機與泵軸同心度偏差超過0.1mm時,聯軸器會產生附加力矩,運行時發出“咯噔咯噔”的周期性異響,同時伴隨泵體振動加劇(振幅超過0.08mm)。需用百分表重新找正,調整電機地腳螺栓,使徑向和軸向偏差均控制在0.05mm以內。底座固定不牢也會放大振動噪音,安裝時需確保地腳螺栓埋深不小于150mm,混凝土基礎強度等級不低于C20,必要時在底座與基礎間加裝10mm厚橡膠減震墊。某工廠因基礎沉降導致泵軸偏移,運行半年后聯軸器螺栓全部斷裂,造成停機事故。

LG多級泵
電機異常導致的異響需結合電氣參數判斷。電機軸承缺油時發出“吱吱”聲,可補充3號鋰基潤滑脂(填充量為軸承腔的1/2-2/3);繞組匝間短路則表現為“沉悶的嗡鳴聲”,同時電機外殼溫度升高(超過環境溫度40℃),需用搖表檢測絕緣電阻,低于0.5MΩ時需重新繞制繞組。對于變頻控制的多級泵,若載波頻率設置過低(<2kHz),會產生刺耳的電磁噪音,調整至5-8kHz可顯著降低噪音,同時避免高頻運行時的電機過熱。
異響排查的系統方法能提高故障診斷效率。首先通過聽診器確定異響位置:機械聲多來自軸承箱和聯軸器,流體聲多來自泵腔和管道,電磁聲來自電機殼體。其次監測運行參數:流量、壓力穩定時多為機械故障;參數波動時優先檢查流體系統。最后結合停機檢查:拆解泵體觀察部件磨損痕跡,測量關鍵間隙,與出廠標準對比。建議建立異響記錄檔案,記錄異響出現時間、伴隨現象及處理措施,為后續維護提供參考。
LG多級泵運行時有異響是什么原因?以上就是三利泵業集團給大家分享了相關的內容。LG多級泵的異響是設備狀態的“預警信號”,每種異響都對應特定故障類型。及時排查機械磨損、流體擾動、安裝偏差等問題,不僅能消除噪音污染,更能避免故障擴大,保障系統連續穩定運行。對于運行超過3年的設備,建議每半年進行一次全面解體檢查,更換易損件,將異響隱患消除在萌芽狀態。

